某工程澆筑后的混凝土大量冒出氣泡,持續時間長。硬化后,混凝土表面形成空鼓,整體體積增大甚至開裂。攪拌站留置的試塊也發生了體積膨脹現象,明顯高出試模上沿。實測混凝土含氣量達到10%,抗壓強度降低了30%。該異常現象引起了混凝土生產單位和施工單位的高度重視,初步推斷是混凝土原材料中的某些化學成分發生異常反應,持續生成氣體所致。
一、原因分析
發現這種異常現象之后,立即從生產該批混凝土的攪拌樓筒倉中和料場上提取各種材料,在試驗室內進行試拌,并制作試塊,發現膨脹情況相同。于是鎖定樣品,進行相應的檢測。檢測對象為水泥、粉煤灰、粒化高爐礦渣粉和外加劑。
1、 試驗方案:采用膠砂試驗的方法。試驗安排為:水+水泥、水+水泥+粉煤灰、水+水泥+礦粉。結果發現,僅水+水泥+粉煤灰的膠砂發生了明顯的膨脹,而其他 兩種則未發生明顯變化,外加劑對此試驗無影響。因此初步推斷粉煤灰異常。根據相似的工程案例,可能是粉煤灰中混有金屬鋁造成了質量問題的發生。根據化學反 應特性,金屬鋁與強堿反應生成氫氣,化學反應式如下:
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